摘 要:采用中試規(guī)模(5~10m3/d)的"A2/O膜生物反應(yīng)器+RO"組合工藝對焦化廢水的深度處理及回用進(jìn)行了試驗研究。試驗結(jié)果表明,該工藝處理效果優(yōu)良,MBR和RO系統(tǒng)能夠長期穩(wěn)定運行。在進(jìn)水CODcr平均濃度高達(dá)3000ppm,NH3-N濃度220ppm時,MBR系統(tǒng)出水CODcr<300 mg/L、NH3-N<5 mg/L;RO出水COD<20 mg/L, NH3-N<3 mg/L,出水水質(zhì)達(dá)到或優(yōu)于雜用水水質(zhì),可回用到工藝用水點。
關(guān)鍵詞:膜生物反應(yīng)器;A2/O工藝;RO;焦化蒸氨廢水;污水回用
前言
我國是世界焦炭第一生產(chǎn)大國和出口大國,產(chǎn)量占世界焦炭產(chǎn)量的45%以上。焦炭行業(yè)在促進(jìn)經(jīng)濟增長、社會進(jìn)步的同時,廢水、廢氣帶來的高污染,嚴(yán)重地危害了環(huán)境和人身健康。焦化生產(chǎn)耗水量大,正常的噸焦耗水量2.5噸以上,而且廢水治理難度大,尋求經(jīng)濟、合理的廢水回用解決方案是焦化企業(yè)適應(yīng)綠色循環(huán)經(jīng)濟與建設(shè)資源節(jié)約型社會進(jìn)一步發(fā)展的必然要求。
焦化廢水是在生產(chǎn)焦炭、煤氣、焦油及焦化產(chǎn)品的過程中產(chǎn)生的廢水,含有多種污染物質(zhì)。其中有機物以酚類化合物為主,占總有機物的一半以上,有機物中還包括多環(huán)芳香族化合物和含氮、氧、硫的雜環(huán)化合物等。無機污染物主要以氰化物、硫氰化物、硫化物銨鹽等為主。其中蒸氨廢水是焦化廢水中濃度最高,處理難度最大的廢水,屬難降解的高濃度有機工業(yè)廢水類。傳統(tǒng)處理工藝都是,將其與生活污水或其他低濃度工藝廢水混合稀釋后,一起進(jìn)行生化處理,達(dá)標(biāo)排放。
本中試研究采用"MBR+RO"組合工藝深度處理焦化蒸氨廢水并回用,國內(nèi)在此方面尚未有成功的研究報道。
試驗裝置與方法
2.1試驗裝置與流程
試驗采用的中試裝置在現(xiàn)場完成組裝,其中MBR膜分離裝置和RO裝置都是一體化設(shè)備,能夠選擇手動和自動運行兩種方式。
MBR裝置采用的是DOWTM FLEXELL-20中空纖維膜,膜平均過濾孔徑為0.1μm。裝置使用了2支FLEXELL-20膜軟件,膜通量在10~
RO裝置使用的是DOW FILMTECTM BW30-365-FR膜元件。裝置產(chǎn)水量為5~
圖1是中試試驗所采用的工藝流程。
圖1 中試系統(tǒng)工藝流程圖
蒸氨廢水先經(jīng)過調(diào)節(jié)池,調(diào)節(jié)池主要是加酸調(diào)節(jié)pH,調(diào)節(jié)池出水進(jìn)入氣浮池除油。除油后的廢水進(jìn)入水解酸化池。水解酸化池的作用主要是將其中難生物降解物質(zhì)轉(zhuǎn)變?yōu)橐咨锝到馕镔|(zhì),提高廢水的可生化性,以利于后續(xù)的好氧生物處理。酸化后的出水進(jìn)入缺氧池,缺氧池帶攪拌機,主要是起到反硝化的作用,缺氧池的出水在好氧池被有效的生化降解后進(jìn)入膜池;在膜池進(jìn)行泥水分離,產(chǎn)水進(jìn)入RO裝置進(jìn)行進(jìn)一步的脫鹽處理,活性污泥混合液回流到缺氧池進(jìn)行反硝化。
2.2試驗水質(zhì)及運行參數(shù)
試驗廢水來源為山東某焦化廠二分廠蒸氨廢水。表1為該廢水水質(zhì)情況。
表1某焦化廠二分廠蒸氨廢水水質(zhì)(試驗期間)
項目
CODcr
NH3-N
pH 揮發(fā)酚 氰化物 油
濃度范圍
2500-4000
150-300
7.4-8.1
190-240
30-35
~10
平均值 3041 220 7.9 210 32 10
試驗過程中MBR膜生物反應(yīng)器的HRT為56~78小時。焦化廢水經(jīng)過調(diào)節(jié),除油后進(jìn)入水解酸化池,酸化池的水力停留時間為16~24h,缺氧池HRT為16~24h,好氧池的HRT為24~30小時。MLSS控制在8~
2.3分析方法
常規(guī)分析項目:COD、NH3-N、揮發(fā)酚、pH值、SS、堿度、油;定期檢測項目:MLSS、SVI、SV、DO,均采用國標(biāo)方法檢測。每天取樣一次,水樣分別為廢水來水,調(diào)節(jié)池出水,氣浮池出水,水解酸化池出水、缺氧池出水,好氧池出水,以及膜池出水和RO濃水和產(chǎn)水。
結(jié)果與討論
自2008年4月5日開始共進(jìn)行了90 d以上的連續(xù)動態(tài)中試試驗,系統(tǒng)運行穩(wěn)定,表2為A2/O膜生物反應(yīng)器出水水質(zhì)情況。
表2 MBR系統(tǒng)出水常規(guī)水質(zhì)參數(shù)情況
項目
CODcr
NH3-N
pH 揮發(fā)酚 氰化物 油
平均出水水質(zhì)
289 10 7.4-8.1 <1 <1 <0.5
4.1 對COD的處理效果
從圖2可以看出,工藝對COD的去除率很高。由于反應(yīng)器內(nèi)MLSS很高(8~
圖2 MBR系統(tǒng)對焦化廢水COD的去除效果
試驗初始階段,MBR出水COD的濃度在100~150 mg/L范圍之內(nèi),隨著進(jìn)水負(fù)荷的增加,出水濃度有所上升,但隨著活性污泥的馴化與適應(yīng),有機物得到有效的降解,出水濃度能夠穩(wěn)定在300 mg/L以下。
4.2對氨氮的處理效果
由于硝化菌和亞硝化菌的時代周期比較長,特別是這種高COD濃度,高氨氮含量的焦化廢水,硝化細(xì)菌成長特別困難。系統(tǒng)對氨氮的去除可分為調(diào)試,成長和穩(wěn)定三個階段。
由表3可以看到,調(diào)試階段系統(tǒng)出水氨氮的濃度比進(jìn)水氨氮濃度高了一倍左右。這是因為,廢水中的總氮包括無機氨氮和有機氮,有機氮在隨著有機物的降解被分解成無機氨氮,導(dǎo)致系統(tǒng)氨氮濃度的上升,同時由于酚,氰等有毒物質(zhì)的抑制作用,亞硝化菌和硝化菌成長緩慢,系統(tǒng)硝化效果有限。
表3 MBR系統(tǒng)出水氨氮情況
日期
進(jìn)水氨氮平均濃度
出水氨氮平均濃度
調(diào)試階段(
成長階段(
穩(wěn)定階段(
試驗中期屬于成長階段,隨著亞硝化菌和硝化菌的成長與積累,系統(tǒng)硝化脫氨的效果開始顯現(xiàn)出來。由表3可以看到,成長階段進(jìn)水氨氮濃度平均水平在165 mg/L,系統(tǒng)出水氨氮濃度從初期的351 mg/L慢慢降至后來的195 mg/L。穩(wěn)定階段,這時亞硝化菌和和硝化菌積累到了一定的程度,硝化作用完全展現(xiàn)出來了。在平均進(jìn)水氨氮濃度229 mg/L時,出水氨氮濃度為4.92 mg/L。
4.3對SDI的處理效果
SDI值是污染指數(shù)的簡稱,在反滲透系統(tǒng)中,用來衡量反滲透進(jìn)水的一個重要指標(biāo)。一般采用15分鐘SDI值稱作SDI15值。反滲透系統(tǒng)進(jìn)水要求SDI15<5,推薦值SDI15<3。反滲透進(jìn)水SDI15值越小說明進(jìn)水對反滲透膜的污染程度越小,反滲透膜的清洗周期越長。SDI15值測定方法是向Φ
SDI15=(1-T0/Tt)×100/15
圖3 MBR系統(tǒng)對焦化廢水SDI的去除效果
由圖3可以看到,試驗期間組件的出水SDI值大部分時間都在1~2.5之間?紤]到測試時,環(huán)境溫度影響及認(rèn)為測試誤差的原因,試驗過程中偶爾出現(xiàn)SDI值大于3的情況,能夠很好的保證出水水質(zhì)達(dá)到反滲透的進(jìn)水要求。
4.4 MBR壓差變化情況
膜在運行過程中的污染情況可以通過膜過濾壓差的變化來表示。本工藝在試驗過程中,膜通量在10~20L/m2·h,膜過濾壓差隨時間的變化情況如圖4所示。
在平均產(chǎn)水通量為10L/m2·h狀況下運行時,TMP初始看不出明顯上升的趨勢,
基本保持在0.15bar以下的水平。
通量提高至15L/m2·h時;從圖上可以看出在接近300h連續(xù)運行條件下壓差高位值仍低于0.25bar,平均運行壓力差在0.15bar左右。
將通量提升到20L/m2·h時,跨膜壓差才有了明顯的提升,平均為0.35bar。當(dāng)TMP高達(dá)0.5bar時,對MBR組進(jìn)行離線化學(xué)清洗(CIP)。CIP完成后在20 L/m2·h通量下運行,初始TMP能恢復(fù)到新膜剛投入使用的水平。說明了該清洗方案對于焦化廢水處理上能較好的恢復(fù)MBR系統(tǒng)。在連續(xù)10天運行中,MBR系統(tǒng)的TMP峰值為0.5bar,均值為0.35bar,仍在MBR系統(tǒng)正常穩(wěn)定產(chǎn)水壓差范圍內(nèi)。
圖4 試驗中不同產(chǎn)水通量下MBR的TMP變化曲線
4.5 RO產(chǎn)水水量變化情況
經(jīng)過MBR生化處理后的焦化廢水COD在200~300mg/L的水平,同時含鹽量高,成分復(fù)雜,硬度和氟離子等結(jié)垢離子的含量也高,具有很高的結(jié)垢傾向。為了模擬工業(yè)系統(tǒng)的實際狀況,RO系統(tǒng)采用濃水循環(huán)的方式運行,實驗期間在保持系統(tǒng)70%回收率條件下。此時該膜元件的工況和工業(yè)系統(tǒng)中工況最差的最后一只膜類似。
表4 RO產(chǎn)水水質(zhì)情況
由于進(jìn)水水質(zhì)中溫度、電導(dǎo)、COD、氨氮等含量波動較大,難以直接衡量RO系統(tǒng)的穩(wěn)定運行情況,因此采用陶氏RO膜產(chǎn)水標(biāo)準(zhǔn)化程序?qū)?/SPAN>RO系統(tǒng)產(chǎn)水進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化分析。由圖5可以看到,試驗期間產(chǎn)水量非常穩(wěn)定,說明RO系統(tǒng)運行比較穩(wěn)定,在運行周期內(nèi)沒有較明顯的污堵情況發(fā)生。
圖5 RO系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)水情況
結(jié)論
在整個試驗過程中,本組合工藝運行穩(wěn)定,處理效率高,出水COD、氨氮,濁度等指標(biāo)都很低,出水水質(zhì)已達(dá)到或優(yōu)于城市雜用水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn),可以直接回用。
經(jīng)過MBR工藝去除后,能將原水COD從3000 mg/L的水平降至300 mg/L以下,平均COD濃度為289 mg/L,去除效率高達(dá)90%。
工藝對氨氮的去除率可以達(dá)到95%以上,運行后期出水氨氮濃度低于10mg/L。
MBR膜系統(tǒng),在活性污泥8
MBR膜組件產(chǎn)水水質(zhì)好,出水SDI基本保持在3以下,大部分時候在SDI<2的水平,為RO系統(tǒng)的穩(wěn)定運行提供了保障。
RO膜元件在該焦化廢水回用中,都表現(xiàn)出很好的抗污染能力。在設(shè)定的膜通量和回收率下運行,跨膜壓差和產(chǎn)水量能保持穩(wěn)定。
RO產(chǎn)水水質(zhì)可以達(dá)到很高標(biāo)準(zhǔn),可經(jīng)過離子交換后用于鍋爐補給水,或者替代其它工業(yè)用新鮮水。


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